溧陽市焦化污水一體化設(shè)備在線咨詢報(bào)價(jià)明細(xì)
焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機(jī)廢水,主要來自煉焦和煤氣凈化過程及化工產(chǎn)品的精制過程,其中以蒸氦過程中產(chǎn)生的剩余氨水為主要來源。蒸氨廢水是混合剩余氨水蒸餾后所排出的廢水。剩余氨水是焦化廠最重要的酚氰廢水源,是含氨的高濃度酚水,由冷凝鼓風(fēng)工段循環(huán)氨水泵排出,送往剩余氨水貯槽。剩余氨水主要由三部分組成:裝爐煤表面的濕存水、裝爐煤干餾產(chǎn)生的化合水和添加入吸煤氣管道和集氣管循環(huán)氧水泵內(nèi)的含油工藝廢水。剩余氨水總量可按裝爐煤14%計(jì)。剩余氨水在貯槽中與其它生產(chǎn)裝置送來的工藝廢水混合后,稱為混合剩余氨水?;旌鲜S喟彼娜ハ?,有的是直接蒸氨,有的是先脫酚后蒸氨,有的是與富氨水合在一起蒸氨,還有的是與脫硫富液一起脫酸蒸氨,脫酸蒸氨前要進(jìn)行過濾除油。焦化廠還含一些其它廢水,其所占比例不大,污染指標(biāo)也較低。綜上,焦化廢水中主要由氨氮、硫化物等無機(jī)物和酚類化合物、芳烴類化合物、苯類等有機(jī)物組成,其中的多環(huán)芳烴不但難以降解,而且通常還是強(qiáng)致癌物質(zhì),對環(huán)境造成嚴(yán)重污染的同時(shí)也直接威脅到人類健康。
唐山某焦化廠生產(chǎn)規(guī)模100萬噸/年,焦化廢水處理設(shè)施建于2007年,主體工藝采用“A2O+混凝沉淀”,產(chǎn)水主要回用于熄焦。從工藝設(shè)計(jì)上,存在生化停留時(shí)間短、二沉池表面負(fù)荷大等問題,排水超標(biāo)等問題時(shí)有發(fā)生。在“十三五”新的環(huán)保政策要求下,企業(yè)擬對現(xiàn)有“年久失修,功能老化”的焦化廢水處理設(shè)施進(jìn)行升級改造,充分發(fā)揮處理功能,同時(shí)出水進(jìn)入后續(xù)深度處理站制備生產(chǎn)新水,使企業(yè)走上技術(shù)化、集約型、高效益的可持續(xù)發(fā)展之路。
原構(gòu)筑物缺氧池有效容積為2088m3,好氧池有有效容積為3744m3,按原設(shè)計(jì)水量100m3/h計(jì)算,缺氧池停留時(shí)間20.88h,好氧池停留時(shí)間37.44h。根據(jù)常規(guī)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),焦化廢水缺氧池停留時(shí)間超過28h,好氧池停留時(shí)間超過48h。AO池容積不足是導(dǎo)致生化出水COD及氨氮高的主要原因。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)原AO系統(tǒng)周圍已無可利用的空地,且緊靠AO池的上部有封閉輸煤通道,通過新建水池或增加水池高度的方法增大AO系統(tǒng)容積難度較大,只能通過挖掘原有系統(tǒng)的潛能替代。
2.1.2 厭氧池改為預(yù)曝氣池
在焦化廢水處理中,厭氧池對污染物去除的作用不大,可利用這部分容積改造為預(yù)曝氣池,降低進(jìn)入AO系統(tǒng)的COD濃度。此改造需增加池底HDPE穿孔曝氣管以及相應(yīng)鼓風(fēng)機(jī)。
2.1.3 好氧池由普通活性污泥法改為MBBR池
通過增加好氧池污泥量達(dá)到間接擴(kuò)容的目的,MBBR的污泥量為普通活性污泥法的2~3倍,在同樣的污泥負(fù)荷下,MBBR能去除更多的有機(jī)物,且MBBR能固定硝化菌,保持系統(tǒng)足夠的污泥齡,提高系統(tǒng)對氨氮的去除率。此改造曝氣裝置需由原來的微孔曝氣改為HDPE穿孔管曝氣,由于穿孔管曝氣氧的利用率不到微孔曝氣的一半,需增加2臺鼓風(fēng)機(jī)。
MBBR有幾種不同的布置方式,有整個(gè)好氧池均勻填充,有分段設(shè)填料。均勻填充的好處是布置簡單,池底曝氣管均一布置,缺點(diǎn)是針對性不強(qiáng),比較適合低濃度尾水處理。且對于改造工程,為保證填料不堆積,篩網(wǎng)需求量比較大。另外一種布置方式為分段布置,在好氧池前端和后端設(shè)置MBBR,中間還是以活性污泥法為主,前段MBBR以COD去除為主,能降解苯系及雜環(huán)化合物的細(xì)菌成為優(yōu)勢菌種。后段MBBR以硝化為主,硝化菌成為優(yōu)勢菌種。
2.2 二沉池系統(tǒng)問題分析與改造
原設(shè)計(jì)采用的是硝化液回流,所有硝化液回流都經(jīng)過二沉池,采用300%的回流率,導(dǎo)致二沉池表面負(fù)荷高達(dá)1.3m3/m2·h,停留時(shí)間僅為1.5h(根據(jù)焦化廢水超濾工程設(shè)計(jì)規(guī)范,焦化廢水二沉池表面負(fù)荷<1.0m3/m2·h,停留時(shí)間>2.5h)。導(dǎo)致二沉池停留時(shí)間短導(dǎo)致沉淀效果差,出水COD及懸浮物濃度高。
經(jīng)分析,二沉池表面負(fù)荷大的原因在于硝化液從二沉池后回流,如果改為好氧池混合液回流,二沉池負(fù)荷會顯著減少。此改造需增加好氧池混合液回流泵,混合液回流至缺氧池前端,混合液回流的污泥會附在原有缺氧池填料上,導(dǎo)致好氧池污泥流失,因此應(yīng)拆除缺氧池填料,增加缺氧池?cái)嚢铏C(jī),因此項(xiàng)改造工程主
溧陽市焦化污水一體化設(shè)備在線咨詢報(bào)價(jià)明細(xì)
蒸氨廢水受蒸氨工藝影響,水質(zhì)波動大,COD大部分在3000~5000mg/L之間,有時(shí)高達(dá)7000mg/L,pH值高達(dá)12以上,且原系統(tǒng)無事故池,蒸蒸氨廢水直接沖擊生化系統(tǒng),導(dǎo)致生化系統(tǒng)細(xì)菌全部死亡年沖擊兩三次,基本全年都都處于培養(yǎng)細(xì)菌的狀態(tài),生化系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
從近兩年的現(xiàn)場運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,蒸氨水COD波動大,但含油量比較小,在50mg/L以下,僅需氣浮池一套即可滿足要求,占地龐大的重力除油池及附屬的重油、輕油分離設(shè)施長期閑置。可利用這部分占地新建事技池一座,在蒸氨廢水進(jìn)水管上設(shè)在線監(jiān)測,一旦出現(xiàn)異常,切換至事故池,確保AO系統(tǒng)不受到?jīng)_擊。由于原氣浮裝置長期閑置,設(shè)備損壞,新建氣浮池一套,放置于事故池上。
2.4 污泥處理系統(tǒng)問題分析與改造
原焦化廢水處理站污泥處理系統(tǒng)主要有污泥濃縮池、污泥儲池、板框壓濾機(jī)。生化污泥量約為1000kgDS/天,后混凝化學(xué)污泥量視加藥量而定,約為500~920kgDS/天,兩種污泥均進(jìn)入濃縮池,濃縮池1座,直徑6.3m,有效深度2.2m,停留時(shí)間不足4h,而常規(guī)設(shè)計(jì)濃縮池停留時(shí)間要≥12h,現(xiàn)有濃縮池停留時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,導(dǎo)致污泥含水率高,壓濾機(jī)處理負(fù)荷大?,F(xiàn)有污泥脫水機(jī)選用的是500mm寬的帶式脫水機(jī),按總處理泥量1920kgDS/天計(jì)算,500mm的帶寬不能滿足要求。
鑒于污泥濃縮池容積不足,停留時(shí)間短而導(dǎo)致的的污泥含水率增加,新增帶預(yù)濃縮功能的帶式壓濾機(jī),減少進(jìn)入污混壓濾機(jī)的含水率,達(dá)到穩(wěn)定處理的效果。將壓濾機(jī)帶寬調(diào)整為1000mm,同時(shí)按此參數(shù)配套新的沖洗泵及閥門管道。