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環(huán)保新質(zhì)生產(chǎn)力 | 氧化鋁焙燒爐煙氣污染物全流程控制技術(shù)

2024-12-18 10:05:51來(lái)源:中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 關(guān)鍵詞:工業(yè)廢氣處理脫硫脫硝閱讀量:19228

導(dǎo)讀:“氧化鋁焙燒爐煙氣污染物全流程控制技術(shù)”完全適用于氧化鋁焙燒爐的煤氣脫氨治理和焙燒爐高NOx、高濕、高塵煙氣污染物的治理,同時(shí)可應(yīng)用于其他工業(yè)窯爐的氣體燃料的脫氨處理和高NOx、高濕、高塵工況的煙氣污染物全流程治理領(lǐng)域。
  生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為支撐生態(tài)文明建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量,正面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求。環(huán)保新質(zhì)生產(chǎn)力,正成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的核心力量。本欄目將聚焦生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)、新裝備、新材料、新模式,深入宣傳推廣科技創(chuàng)新成果,及時(shí)發(fā)布環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)項(xiàng),全面介紹行業(yè)內(nèi)的實(shí)用技術(shù)裝備和示范工程,引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新,加快數(shù)字、智慧、科技的融合賦能,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。
 
  生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)
 
  2023-J-19
 
  申報(bào)單位
 
  北京鋁能清新環(huán)境技術(shù)有限公司
 
  推薦單位
 
  中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)脫硫脫硝委員會(huì)
 
  一、技術(shù)簡(jiǎn)介
 
  適用范圍
 
  本技術(shù)完全適用于氧化鋁焙燒爐的煤氣脫氨治理和焙燒爐高NOx、高濕、高塵煙氣污染物的治理,同時(shí)可應(yīng)用于其他工業(yè)窯爐的氣體燃料的脫氨處理和高NOx、高濕、高塵工況的煙氣污染物全流程治理領(lǐng)域。
 
  技術(shù)原理
 
  源頭酸化脫氨:該技術(shù)以硫酸作為吸收劑,在飽和器內(nèi)對(duì)煤氣中的氨進(jìn)行吸收,生成硫酸銨。
 
  SNCR+SCR雙級(jí)串聯(lián)脫硝:通過(guò)循環(huán)泵將尿素溶液輸送到溶液分配模塊,經(jīng)計(jì)量分配后通過(guò)噴槍噴到焙燒爐內(nèi),尿素溶液在此處分解成氨氣后在高溫下與煙氣中的NOx反應(yīng)。未反應(yīng)的氨氣與煙氣充分混合后,進(jìn)入焙燒爐出口煙道處的SCR催化反應(yīng)器。當(dāng)達(dá)到反應(yīng)溫度且與氨氣充分混合的煙氣流經(jīng)SCR反應(yīng)器的催化層時(shí),氨氣與NOx發(fā)生催化氧化還原反應(yīng),將NOx還原為無(wú)害的氮?dú)夂退?br /> 
  金屬濾料電袋復(fù)合除塵:采用低阻高效的一體式金屬濾料電袋復(fù)合除塵器,其中電場(chǎng)區(qū)水平布置,采用振打清灰;袋區(qū)垂直布置,采用耐溫耐濕柔性金屬濾袋,清灰采用固定行噴吹型式。前級(jí)電場(chǎng)依靠氣體電離使粉塵粒子荷電,帶電粒子在電場(chǎng)力的作用下移動(dòng)到收塵極板,在合理的振打周期和振打力作用下,被收集在收塵板上的粉塵落入灰斗。其余未被收集的荷電后的微細(xì)粉塵隨煙氣經(jīng)多孔板均流后,一部分煙氣水平進(jìn)入金屬濾袋除塵區(qū),另一部分煙氣由水平流動(dòng)折向電場(chǎng)下部,然后從下向上運(yùn)動(dòng),進(jìn)入金屬濾袋收塵區(qū)。含塵煙氣通過(guò)金屬濾袋外表面,粉塵被阻留在布袋的外部,經(jīng)噴吹落入灰斗。
 
  工藝路線
 
  氧化鋁焙燒爐源頭煤氣定向減量采用硫酸脫氨工藝來(lái)減少燃料中的氨含量;脫氨后的煤氣進(jìn)入氧化鋁焙燒爐中燃燒,在爐內(nèi)采用SNCR脫硝技術(shù)脫除NOx,脫硝劑采用尿素水解液,尿素溶液在爐內(nèi)分解成氨氣后在高溫下與煙氣中的NOx反應(yīng);未反應(yīng)的氨氣與煙氣充分混合后,進(jìn)入焙燒爐出口煙道處的SCR 催化反應(yīng)器進(jìn)一步脫除NOx,將NOx還原為無(wú)害的氮?dú)夂退?;脫硝后的煙氣進(jìn)入末端的電袋復(fù)合除塵器,前級(jí)電場(chǎng)依靠氣體電離使粉塵粒子荷電進(jìn)而收集,后級(jí)采用金屬濾袋進(jìn)行高效收塵,含塵煙氣通過(guò)金屬濾袋外表面,粉塵被阻留在布袋的外部。凈化后氣體從金屬濾袋內(nèi)部排出,匯入排風(fēng)煙道進(jìn)入后續(xù)工藝。
 
  應(yīng)用效果
 
  “氧化鋁焙燒爐煙氣污染物全流程控制技術(shù)”應(yīng)用到中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司的多家企業(yè),最長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間已有4年,應(yīng)用本技術(shù)以來(lái),實(shí)現(xiàn)了:1)煙氣中顆粒物、氮氧化物等減量大于計(jì)值(其中顆粒物減排效率為99.99%,氮氧化物減排效率為 85.7%);2)綜合氣體污染物治理工藝的能源效率較現(xiàn)有水平提高30%以上;3)氣體污染物治理工藝的運(yùn)行成本較現(xiàn)有工藝降低30%。具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益,支撐企業(yè)合法生產(chǎn)。
 
  中鋁中州鋁業(yè)有限公司5套焙燒爐于2020年12月1日完成全部系統(tǒng)調(diào)試工作并正式投產(chǎn)運(yùn)行。
 
  項(xiàng)目運(yùn)行期間出口NOx排放濃度≤30mg/Nm³,氨的逃逸率≤3.86mg/Nm³,脫硝效率為84.42%;顆粒物排放2.0mg/Nm³,實(shí)際排放標(biāo)準(zhǔn)高于雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議要求:出口NOx排放濃度≤50mg/Nm³,氨的逃逸率≤5mg/Nm³;煙塵顆粒物含量≤5mg/Nm³;均達(dá)到了《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南(2020年修訂版)》(環(huán)辦大氣函[2020])340 號(hào))中A級(jí)企業(yè)超低排放限值要求。
 
  研發(fā)背景
 
  隨著我國(guó)環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,鋁工業(yè)煙氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,氧化鋁焙燒爐煙氣顆粒物排放濃度一般在20~70mg/Nm³(除塵設(shè)備的出口),沒(méi)有脫硝設(shè)備時(shí),NOX等污染物排放濃度在150~350mg/Nm³之間,根本無(wú)法滿足《鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25465-2010)的國(guó)家特別排放限值要求,同時(shí),《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南(2020年版)》中所提到的相關(guān)指導(dǎo)意見:對(duì)A級(jí)企業(yè)的要求,其中PM≤10mg/Nm³,NOx≤50mg/Nm³。所以面對(duì)逐漸嚴(yán)格的環(huán)保排放指標(biāo),氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)尋找可靠穩(wěn)定工藝路線、投資成本合理的煙氣凈化處理技術(shù),迫在眉睫。
 
  氧化鋁焙燒爐煙氣污染物全流程控制技術(shù)研究與應(yīng)用項(xiàng)目為北京鋁能清新環(huán)境技術(shù)有限公司針對(duì)鋁工業(yè)氧化鋁焙燒工序中NOx、顆粒物等特征污染物全流程控制技術(shù)的重大需求開展的自選研究項(xiàng)目。項(xiàng)目針對(duì)氧化鋁焙燒爐工藝裝備特性和高NOx、高濕、高塵煙氣特征,開發(fā)了全流程的工藝技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)裝備,實(shí)現(xiàn)了煙氣中特征污染物超低排放的同時(shí)降低了煙氣治理運(yùn)行成本。項(xiàng)目成果已經(jīng)成功應(yīng)用于氧化鋁焙燒爐煙氣污染物全流程控制,促進(jìn)了我國(guó)鋁工業(yè)環(huán)保治理的技術(shù)進(jìn)步。
 
  技術(shù)特點(diǎn)
 
  1、技術(shù)創(chuàng)新程度
 
  該項(xiàng)目開發(fā)了“源頭定向減量-過(guò)程精確控制-末端深度治理”技術(shù),對(duì)氧化鋁焙燒煙氣特征污染物進(jìn)行全流程控制和治理。創(chuàng)新點(diǎn)如下:(1)在源頭定向減量過(guò)程中,研發(fā)了酸霧抑制、方箱結(jié)構(gòu)滿流管、母液防堵等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了煤氣的高效脫氨和酸霧減排;(2)在過(guò)程精準(zhǔn)控制中,開發(fā)了脫硝劑微流量精確計(jì)量和高動(dòng)力噴施等技術(shù),實(shí)現(xiàn)脫硝劑精準(zhǔn)噴射,大幅提高脫硝效能;(3)在末端深度治理中,突破了高濕、高塵煙氣除塵技術(shù)難點(diǎn),大幅增強(qiáng)了濾袋壽命,提高除塵效能。技術(shù)創(chuàng)新程度高。
 
  2、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的先進(jìn)程度
 
  焙燒爐燃燒采用煤氣的脫氨效率 80%以上,焙燒爐煙氣的一級(jí) SNCR 脫硝效率65%以上,二級(jí)SCR脫硝效率90%以上,除塵效率99.99%;NOx排放濃度低于50mg/Nm³,顆粒物排放濃度低于5 mg/Nm³,氨逃逸低于5mg/Nm³。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)。
 
  3、技術(shù)難度和復(fù)雜程度
 
  氧化鋁焙燒鋁煙氣具有高氮氧化物、高濕、高塵的特點(diǎn),常規(guī)的單一的技術(shù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)煙氣特征污染物的超低排放,本技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)針對(duì)氧化鋁焙燒爐煙氣污染物的全流程控制和治理,并通過(guò)對(duì)技術(shù)和裝備的優(yōu)化,很好地解決了上述難題。技術(shù)難度大,復(fù)雜程度高。
 
  二、典型應(yīng)用案例
 
  案例名稱
 
  中鋁中州鋁業(yè)有限公司焙燒爐脫硝、除塵改造項(xiàng)目
 
  案例簡(jiǎn)介
 
  中鋁中州鋁業(yè)有限公司第二氧化鋁廠共有5臺(tái)焙燒爐,1#焙燒爐氧化鋁產(chǎn)能為1150t/d,2、3、4、5#焙燒爐氧化鋁產(chǎn)能為1650t/d。每臺(tái)焙燒爐使用天然氣、煤氣作為燃料,將氫氧化鋁焙燒為氧化鋁。項(xiàng)目改造前,5臺(tái)焙燒爐均未設(shè)置脫硝裝置,NOx排放濃度在150~300mg/Nm³之間;5臺(tái)焙燒爐尾部各配1臺(tái)三場(chǎng)電收塵器,電收塵器進(jìn)口塵含量為100mg/Nm³左右,出口含塵量設(shè)計(jì)為50mg/m³;污染物排放濃度均不能滿足超低排放要求。
 
  本項(xiàng)目由北京鋁能清新環(huán)境技術(shù)有限公司進(jìn)行EPC項(xiàng)目總承包,脫硝部分采用SNCR+SCR聯(lián)合脫硝技術(shù);SCR反應(yīng)器裝置布置在焙燒爐出口。除塵部分對(duì)現(xiàn)有電收塵進(jìn)行升級(jí)改造,采用電收塵+金屬濾袋除塵的方式;主要是對(duì)現(xiàn)有除塵器一區(qū)電場(chǎng)陰陽(yáng)極系統(tǒng)進(jìn)行更新,將二、三區(qū)電場(chǎng)進(jìn)行改造為金屬濾袋除塵,建成“1個(gè)高頻電場(chǎng)+2袋區(qū)”的電袋復(fù)合除塵器。
 
  項(xiàng)目建成后出口氮氧化物綜合脫硝效率≥83.4%,出口NOx排放濃度≤50mg/Nm³,氨的逃逸率≤5mg/Nm³;煙塵顆粒物含量≤5mg/Nm³;漏風(fēng)率<3%;收塵器壓降<800Pa。達(dá)到超低排放環(huán)保指標(biāo)。
 
  達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)或性能要求
 
  項(xiàng)目實(shí)施建成后經(jīng)過(guò)第三方專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)數(shù)據(jù)均值為:出口NOx排放濃度為12mg/Nm³,氨逃逸不大于3.86mg/Nm³,脫硝效率為84.42%;顆粒物排放2.0mg/Nm3(干基實(shí)際氧),實(shí)際排放標(biāo)準(zhǔn)高于雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議要求,同時(shí)高于當(dāng)?shù)丨h(huán)保政策要求。
 
  業(yè)主單位
 
  中鋁中州鋁業(yè)有限公司
 
  投運(yùn)時(shí)間
 
  2020年9月19日
 
  工藝流程
 
  在焙燒爐內(nèi)采用SNCR脫硝技術(shù),脫硝劑采用尿素水解液,通過(guò)尿素循環(huán)泵輸送到尿素溶液分配模塊,經(jīng)計(jì)量分配到尿素溶液噴槍噴到焙燒爐內(nèi),尿素溶液在此處分解成氨氣后在高溫下與煙氣中的NOx 反應(yīng);多余的氨氣與煙氣充分混合后,進(jìn)入焙燒爐出口煙道處的SCR 催化反應(yīng)器。當(dāng)達(dá)到反應(yīng)溫度且與氨氣充分混合的煙氣氣流經(jīng)SCR 反應(yīng)器的催化層時(shí),氨氣與NOx 發(fā)生催化氧化還原反應(yīng),將NOx 還原為無(wú)害的N2 和H2O;
 
  脫硝后的煙氣進(jìn)入末端的電袋復(fù)合除塵器,除塵是采用電袋復(fù)合除塵器優(yōu)化設(shè)計(jì)的一體式除塵結(jié)構(gòu),前級(jí)電場(chǎng)內(nèi)依靠氣體電離,粉塵粒子荷電,帶電粒子在電場(chǎng)力的作用下移動(dòng)到收塵極板,被收集在收塵板上,第一電場(chǎng)的收塵效率一般在70%~80%,其余未被收集的微細(xì)粉塵,微細(xì)粉塵隨煙氣經(jīng)電場(chǎng)出口、袋區(qū)入口的多孔板均流后,一部分煙氣水平進(jìn)入金屬濾袋除塵區(qū),另一部分煙氣由水平流動(dòng)折向電場(chǎng)下部,然后從下向上運(yùn)動(dòng),進(jìn)入金屬濾袋收塵區(qū)。含塵煙氣通過(guò)金屬濾袋外表面,粉塵被阻留在布袋的外部,干凈氣體從金屬濾袋的內(nèi)腔流出,進(jìn)入上部?jī)艋遥缓髤R入排風(fēng)煙道進(jìn)入后續(xù)工藝。
 
  運(yùn)行情況
 
  中州鋁業(yè)有限公司5套焙燒爐于2020年12月1日完成全部系統(tǒng)調(diào)試工作并正式投產(chǎn)運(yùn)行。
 
  項(xiàng)目運(yùn)行期間出口NOx排放濃度≤30 mg/Nm³,氨的逃逸率≤3.86mg/Nm³,脫硝效率為84.42%;顆粒物排放2.0 mg/Nm³,實(shí)際排放標(biāo)準(zhǔn)高于雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議要求:出口NOx排放濃度≤50 mg/Nm³,氨的逃逸率≤5 mg/Nm³;煙塵顆粒物含量≤5 mg/Nm³;均達(dá)到了《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南(2020年修訂版)》(環(huán)辦大氣函[2020])340 號(hào))中A級(jí)企業(yè)超低排放限值要求。DCS的運(yùn)行畫面如下:
 
  技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)生的碳減排效果
 
  中鋁中州鋁業(yè)有限公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能為7750t/d,年產(chǎn)能為280萬(wàn)噸氧化鋁,系統(tǒng)氮氧化物年減排量2055.1t(改造前設(shè)備出口按220mg/Nm³計(jì)算,改造后除塵設(shè)備出口按50mg/Nm³計(jì)算);系統(tǒng)顆粒物年減排量302t(改造前除塵設(shè)備出口按30mg/Nm³計(jì)算,改造后除塵設(shè)備出口按小于5mg/Nm³計(jì)算),即年回收Al2O3約302t;可減少二氧化碳的年排放量折合噸鋁1.69kg/t-Al2O3。
 
  三、技術(shù)申報(bào)單位聯(lián)系信息
 
  單位名稱:北京鋁能清新環(huán)境技術(shù)有限公司
 
  單位地址:北京海淀區(qū)西八里莊路恩濟(jì)大廈B座5層
 
  原標(biāo)題:環(huán)保新質(zhì)生產(chǎn)力 | 氧化鋁焙燒爐煙氣污染物全流程控制技術(shù)
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