專業(yè)屠宰廢水脫氮處理新技術(shù)介紹和設(shè)備說明
隨著人們生活水平的不斷提高,屠宰行業(yè)得到迅速發(fā)展,產(chǎn)生的廢水排放量也越來越大,成為有機污染尤其是氮污染的zui大工業(yè)污染源之一〔1〕。屠宰加工廢水中含有大量血污、油脂質(zhì)、內(nèi)臟雜物、未消化的食料、糞便等污染物,其有機物濃度高,成分復(fù)雜,污染物中所含有的蛋白質(zhì)、尿素、尿酸、脂肪和碳水化合物會通過厭氧、好氧微生物的氨化作用進一步轉(zhuǎn)化為高濃度的氨氮,高濃度的屠宰加工廢水經(jīng)傳統(tǒng)SBR工藝處理后氨氮指標往往難以達到排放標準。經(jīng)分析認為,關(guān)鍵在于沒有根據(jù)實際水質(zhì)對SBR處理工藝采取切實可行的調(diào)控措施〔2〕。
專業(yè)屠宰廢水脫氮處理新技術(shù)介紹和設(shè)備說明
- 傳統(tǒng)的SBR工藝分為進水、曝氣、沉淀 和閑置等五個階段,其中曝氣階段通常采用連續(xù)曝氣的方式。筆者從調(diào)整曝氣方式著手,通過采用曝氣(好氧)/攪拌(缺氧)循環(huán)交替的間斷曝氣方式,探討對有機物、氨氮和TN的去除效果的影響。通過分析有機物、氨氮和TN等污染指標逐時降解特性和pH變化〔3〕,確定了好氧/缺氧循環(huán)SBR工藝運行模式和控制參數(shù),zui終獲得了一種進一步提高傳統(tǒng)SBR工藝脫氮率的方法,以期為傳統(tǒng)SBR工藝改造和好氧/缺氧循環(huán)SBR工藝的工程應(yīng)用提供參考。
1 材料與方法
1.1 試驗裝置
試驗采用的SBR反應(yīng)器內(nèi)徑為200 mm、高度500 mm,有效容積為10 L。試驗過程中充水比為50%。反應(yīng)器的氣源為ACO電磁式空氣壓縮機,采用空氣流量計控制曝氣量和DO濃度。好氧時采用砂芯曝氣頭曝氣充氧,缺氧時進行機械攪拌。反應(yīng)器按照進水、好氧/缺氧、沉淀和排水方式運行。利用可編程序時間控制器控制好氧和缺氧循環(huán),還可根據(jù)需要設(shè)定各段的運行時刻。利用在線pH儀監(jiān)測反應(yīng)過程pH變化,利用便攜式DO儀定時測定DO。試驗過程均在室溫下進行。SBR裝置見圖 1。
圖 1 SBR試驗裝置
1.2 廢水來源
試驗用水取自江門市某肉類聯(lián)合加工廠污水處理站經(jīng)厭氧處理后出水。試驗進水COD為327~766 mg/L,氨氮為61~130 mg/L,pH為6.5~7.5,堿度(以CaCO3計)為590~680 mg/L。
1.3 污泥馴化和試驗方案
接種污泥取自該肉聯(lián)廠污水站活性污泥沉淀池,取回后將污泥加入SBR反應(yīng)器中進行培養(yǎng)馴化約2周后,按照好氧/缺氧單循環(huán)SBR模式運行,運行條件為HRT=13 h,其中好氧曝氣10 h、缺氧攪拌2 h、沉淀排水1 h,DO維持在3~4 mg/L。經(jīng)過半個月的培養(yǎng)、馴化,出水COD和氨氮無降低趨勢,出水各項指標維持穩(wěn)定,至此可認為污泥馴化結(jié)束,開始投入試驗。此時污泥沉降比為25%~35%,MLSS為4~5 g/L。
在好氧/缺氧單循環(huán)SBR模式下運行一定周期之后,連續(xù)對其中多個周期進行逐時采樣,分析污染物逐時變化情況。在獲得可靠數(shù)據(jù)后,將SBR運行模式調(diào)整為好氧/缺氧多循環(huán)模式,根據(jù)COD、氨氮和pH等參數(shù)逐時變化曲線確定循環(huán)次數(shù)及好氧段和缺氧段歷時,zui后在確定好氧/缺氧階段歷時、循環(huán)次數(shù)等參數(shù)的基礎(chǔ)上運行多個周期以驗證該工藝的可靠性。
1.4 檢測分析項目
pH:KOMMA200在線pH儀;溶解氧:雷磁便攜式溶解氧測定儀;SV:量筒法; MLSS:濾紙重量法;水溫:水銀溫度計。COD、氨氮、TN、TKN、NO3--N等采用國家標準測定方法測定〔4〕。
2 結(jié)果與討論
2.1 好氧/缺氧單循環(huán)SBR工藝試驗結(jié)果分析
好氧/缺氧單循環(huán)SBR工藝處理屠宰加工廢水過程中,根據(jù)逐時采樣數(shù)據(jù)繪制一個反應(yīng)周期內(nèi)COD和氨氮的逐時去除曲線,見圖 2。試驗進水COD、氨氮和TN平均質(zhì)量濃度分別為519、107、142 mg/L,反應(yīng)初始MLSS為4 300 mg/L,水溫24~26 ℃,進水堿度645 mg/L。
圖 2 單循環(huán)SBR工藝運行方式下的試驗結(jié)果
如圖 2(a)所示,在混合稀釋、吸附和氧化降解等作用下〔5〕,COD和氨氮濃度在進水后迅速下降,反應(yīng)時間2 h時,COD和氨氮分別降至118、42 mg/L,之后隨著時間延長,COD和氨氮降解速率趨于平緩。將好氧硝化時間劃分三個時段進行討論,即0~4 h、4~8 h、8~10 h。結(jié)合圖 2(b)分析,在開始曝氣的0~4 h內(nèi),硝化反應(yīng)快速進行,氨氮濃度降低較快,pH則先上升到一定值后才開始下降,這是因為開始曝氣0.5 h內(nèi)微生物代謝所產(chǎn)生的CO2被吹脫,同時廢水中的有機酸也得到去除〔2〕,導(dǎo)致pH在初始階段上升至7.46。曝氣2 h以內(nèi),由于堿度充足,pH只因硝化反應(yīng)消耗堿度、產(chǎn)生H+而緩慢下降。隨著堿度的消耗,硝化反應(yīng)促使pH下降加快;曝氣4 h時,系統(tǒng)中的堿度已低于100 mg/L,所以在曝氣4~8 h期間,堿度不足導(dǎo)致硝化反應(yīng)進行緩慢,氨氮和pH下降速率逐漸放緩;曝氣8~10 h期間,氨氮幾乎維持在25 mg/L,高于排放標準值(≤10 mg/L)。此時系統(tǒng)中pH低于6,堿度低于50 mg/L,硝化反應(yīng)無法繼續(xù)進行。試驗中COD在反應(yīng)8 h后即達到排放標準,所以可將硝化時間縮短為8 h。在后續(xù)進行的2 h缺氧反硝化過程中,由于曝氣后的混合液中有機物已基本被降解,反硝化反應(yīng)所需碳源不足而受到抑制,pH也只是略有回升,zui終出水TN為56 mg/L,去除率較低。
按照理論計算,硝化過程中每氧化1 mg/L的氨氮為硝態(tài)氮需消耗7.07 mg/L的堿度〔6〕。對照試驗廢水水質(zhì),可以計算出進水氨氮*被氧化所需堿度的理論值為760 mg/L,而進水實際堿度只有645 mg/L,不能滿足硝化過程對堿度的需求。
可見,在原水氨氮濃度較高、堿度相對不足的情況下,想要通過好氧/缺氧單循環(huán)SBR工藝后實現(xiàn)氨氮達標排放存在困難??紤]到可以利用硝化和反硝化反應(yīng)本身特性來平衡堿度需求,對SBR工藝提出交替硝化反硝化運行的改進方式,即循環(huán)好氧/缺氧SBR工藝〔7, 8〕。
2.2 好氧/缺氧雙循環(huán)SBR工藝試驗結(jié)果分析
為了實現(xiàn)好氧硝化和缺氧反硝化之間堿度的平衡,*硝化反應(yīng)以pH下降0.4~0.5來控制好氧時間,每次缺氧反硝化都根據(jù)pH曲線上拐點的出現(xiàn)控制缺氧時間〔9〕。從好氧/缺氧單循環(huán)SBR工藝試驗檢測結(jié)果可以看出,在經(jīng)歷zui初連續(xù)2 h曝氣后,pH降低幅度恰好符合這一范圍,并且此時反應(yīng)器內(nèi)剩余有機物含量較高,反硝化反應(yīng)所需碳源較充足,因此確定首段好氧時間為2 h。為確保后續(xù)反硝化反應(yīng)進行*和zui終有機物被高效去除,初步確定后續(xù)缺氧1和好氧2階段時間分別為3、6 h。SBR工藝經(jīng)調(diào)整后的運行模式和工況為:好氧曝氣2 h+缺氧3 h+好氧6 h+缺氧1 h+沉淀排水1 h,即好氧/缺氧雙循環(huán)SBR工藝。在系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,對1個周期進行逐時采樣,繪制出COD、氮含量和pH逐時變化曲線,見圖 3。為了解反硝化過程中TN的去除情況,定時檢測了反硝化過程中TN含量。試驗進水COD為566 mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為108 mg/L,pH=6.96。
圖 3 好氧/缺氧雙循環(huán)SBR工藝的試驗結(jié)果
從圖 3(a)可以看出,與單循環(huán)SBR工藝相比,好氧/缺氧雙循環(huán)SBR工藝的出水水質(zhì)有了明顯提高,氨氮去除率達到86%,較前者提高12%,這主要是由于缺氧1階段產(chǎn)生的堿度恰好被后續(xù)好氧2階段所利用,彌補了原水堿度不足的弊端。如圖 3(b)所示,pH在反應(yīng)初期同樣先上升后下降,好氧1階段結(jié)束時pH的降低幅度為0.61,略大于0.4~0.5。進入缺氧1階段后,隨著反硝化反應(yīng)的進行,pH開始出現(xiàn)回升并在反應(yīng)4 h時趨于穩(wěn)定,同時TN的下降速率也出現(xiàn)放緩,這表明反應(yīng)4 h時反硝化反應(yīng)已基本停止,因此可以將缺氧1階段時間減少為2 h。由于反應(yīng)器內(nèi)堿度得到補充、pH升高,反應(yīng)條件再次利于硝化反應(yīng)的進行,所以氨氮濃度在好氧2階段初始迅速降低,但隨著堿度被消耗,氨氮降低速率很快下降。經(jīng)過后續(xù)反應(yīng),zui終出水氨氮質(zhì)量濃度為15.4 mg/L,仍不能達到排放標準的要求。究其原因為好氧1階段歷時較短,當其結(jié)束時反應(yīng)器內(nèi)的硝態(tài)氮質(zhì)量濃度為19 mg/L(TN與TKN之差值),可供后續(xù)缺氧1階段反硝化反應(yīng)的基質(zhì)含量有限,產(chǎn)生的堿度還不能促進全部氨氮去除。但從單循環(huán)SBR工藝試驗結(jié)果(圖 2)可知,增加好氧1階段曝氣時間后,剩余有機物含量又會過低,影響反硝化反應(yīng)的效果。系統(tǒng)內(nèi)碳源、堿度的平衡被破壞,更加不利于提高脫氮效率。
綜合上述分析,好氧/缺氧雙循環(huán)SBR對氨氮的去除效果較單循環(huán)SBR工藝有了明顯提高,但處理后的出水氨氮指標仍不能滿足現(xiàn)行排放標準。為實現(xiàn)脫氮過程中碳源和堿度的平衡、進一步提高脫氮效率,決定在缺氧1階段之后再增加一次好氧/缺氧過程,即好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝。
2.3 好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝試驗結(jié)果分析
參考好氧/缺氧循環(huán)SBR工藝的控制策略,如果好氧/缺氧循環(huán)次數(shù)超過2次,則中間每次硝化的pH下降幅度可選擇為0.8~1.0〔9〕。好氧/缺氧雙循環(huán)SBR工藝試驗中好氧2階段開始2 h內(nèi)的pH降低幅度(1.08)恰好接近此區(qū)間,所以初步確定增加的好氧階段時間為2 h。好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝的運行條件為:好氧曝氣2 h+缺氧攪拌2 h+好氧2 h+缺氧1 h+好氧4 h+缺氧1 h+沉淀排水1 h,其余條件保持不變。經(jīng)過約1周運行后出水效果穩(wěn)定,同樣繪制一個周期內(nèi)COD、氨氮和pH的逐時變化曲線,見圖 4。試驗進水COD為501 mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為119 mg/L,pH=7.15。
圖 4 好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝的試驗結(jié)果
由圖 4(a)可以看出,經(jīng)過好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝處理后出水氨氮質(zhì)量濃度為5 mg/L,氨氮去除率達到96%,低于排放標準值。缺氧1和缺氧2階段的反硝化反應(yīng)在碳源充足的環(huán)境下產(chǎn)生了大量堿度,促進后續(xù)好氧2和好氧3階段的硝化過程中氨氮下降速率加快,由圖 4(b)可知相應(yīng)pH也出現(xiàn)2次回升,均促進硝化反應(yīng)的進行〔10〕,進而使得氨氮被高效去除。在總?cè)毖鯐r間不變的情況下,三循環(huán)SBR對TN去除率達到76%,與雙循環(huán)SBR工藝相比,TN去除率提高近15%。
2.4 好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝穩(wěn)定運行的處理效果
為驗證好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝的處理效果,進行了穩(wěn)定運行試驗,運行模式和工況與2.3節(jié)*相同。試驗在進水COD 332~671 mg/L,氨氮99~122 mg/L(平均109 mg/L)條件下,連續(xù)穩(wěn)定運行3周,處理效果良好并且穩(wěn)定,氨氮平均去除率達97%,COD平均去除率為90%,出水*達到廣東省《水污染排放限值》(DB 44/26—2001)第二時間段一級標準。連續(xù)運行結(jié)果見圖 5。
圖 5 好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝的處理結(jié)果
3 結(jié)論
采用傳統(tǒng)SBR工藝處理屠宰加工廢水,由于不能實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)碳源、堿度的平衡,處理后出水氨氮指標往往不能滿足排放標準的要求。通過采用好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝,可以實現(xiàn)SBR系統(tǒng)內(nèi)碳源和堿度的自身平衡,提高生物脫氮效率,實現(xiàn)氨氮指標達標排放。試驗采用好氧/缺氧三循環(huán)SBR工藝處理屠宰加工廢水,zui終COD平均去除率為90%,出水氨氮低于10 mg/L,平均去除率為97%,均達到廣東省《水污染排放限值》(DB 44/26—2001)第二時間段一級標準。當原水氨氮或有機氮含量較高時,通過增加SBR工藝好氧/缺氧循環(huán)次數(shù),可以進一步提高脫氮率。由于僅需對SBR工藝過程的好氧(曝氣)/缺氧(攪拌)循環(huán)進行時序控制,無需增加過多的控制設(shè)備,因此本方法對SBR工藝改造有一定的參考價值。