油脂廢水主要來自食用油生產(chǎn)過程中脫膠、脫酸、加熱、蒸發(fā)、浸出等工段產(chǎn)生的廢水。廢水中除含有高濃度油脂外、還含有磷脂、皂角等有機(jī)物以及酸、堿、鹽和固體懸浮物,COD和BOD5很高。因油脂廢水多為間歇排放,因此成分復(fù)雜,pH不穩(wěn)定,水質(zhì)水量變化幅度很大,對(duì)處理設(shè)施易造成破壞〔1〕。油脂廢水有機(jī)物濃度高、污染大,如不經(jīng)處理排入自然水體,會(huì)影響水體的復(fù)氧及其自然進(jìn)化過程,危害水體生態(tài)系統(tǒng),嚴(yán)重污染環(huán)境〔2〕。
筆者以某米糠油廠污水站為例,結(jié)合其工藝設(shè)計(jì)參數(shù),介紹了酸析裝置、隔油沉淀池、ABR〔3〕以及曝氣池的組合工藝對(duì)該類油脂廢水的處理效果,可為類似工程提供參考。
油脂廢水處理設(shè)備選型價(jià)格隔油池
1 工程概況
1.1 廢水水質(zhì)水量
該污水站設(shè)計(jì)處理規(guī)模為70 m3/d,進(jìn)水和出水水質(zhì)根據(jù)實(shí)測(cè)值及《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)新建企業(yè)水污染物排放限值三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)確定,見表 1。
1.2 工藝流程
針對(duì)該類廢水水質(zhì)水量不穩(wěn)定、變化大、有機(jī)物濃度高、動(dòng)植物油及懸浮物含量高等特點(diǎn),設(shè)計(jì)采用物化+生化的處理工藝,具體設(shè)計(jì)工藝流程見圖 1。
油脂廢水處理設(shè)備選型價(jià)格隔油池
圖 1 工藝流程
1.3 主要單元
(1)格柵集水池。格柵井與集水池合建,格柵井裝有人工格柵,定期清理,主要作用是攔截廢水中較大的懸浮物;集水池用于暫存水量,為后續(xù)處理工段持續(xù)供水。
(2)酸析裝置。集反應(yīng)攪拌、油水分離、pH調(diào)節(jié)為一體的玻璃鋼反應(yīng)裝置,通過硫酸的投加能有效析出廢水中的可溶性油脂,降低后續(xù)工段的處理負(fù)荷。
(3)隔油沉淀池。按平流式沉淀池設(shè)計(jì),懸浮物通過重力沉降聚集在池底泥斗里,池頂有隔墻,可以攔截大部分油污。
(4)調(diào)節(jié)池。收集隔油沉淀池出水,調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量,保障廢水處理系統(tǒng)穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置污水提升泵,提升污水到氣浮設(shè)備。
(5)組合氣浮。組合氣浮是溶氣氣浮的一種,其集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥為一體,能有效去除細(xì)小懸浮物、油脂等污染物,投加藥劑為PAC、PAM。
(6)ABR。氣浮出水自流進(jìn)入ABR,沿導(dǎo)流板上下折流前進(jìn),依次通過每個(gè)反應(yīng)室的污泥床,廢水中的有機(jī)物通過與微生物充分接觸而得到去除,其中COD的去除率高達(dá)75%以上。借助水流的作用,反應(yīng)室中的污泥上下運(yùn)動(dòng)。由于導(dǎo)流板的阻擋作用和污泥的自身沉降性能,大量厭氧污泥被截留在反應(yīng)室內(nèi)。
(7)曝氣池。池底裝有曝氣系統(tǒng),通過鼓風(fēng)曝氣進(jìn)行充氧,池內(nèi)好氧菌在有氧條件下進(jìn)行好氧反應(yīng),可以降解有機(jī)物和氨氮。
(8)二沉池。二沉池為豎流式沉淀池。將曝氣池出水進(jìn)行泥水分離,通過沉淀去除廢水中的懸浮物,沉淀的污泥部分回流到曝氣池,用于補(bǔ)充活性污泥濃度,剩余污泥輸送到污泥濃縮池。
(9)污泥濃縮池。生化系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥在此進(jìn)行重力濃縮,再由螺桿泵輸送至板框壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾處置。
1.4 工藝特點(diǎn)
(1)采用一體化酸析裝置可以將廢水中溶于水的油脂分離出來,并予以去除,有效降低后續(xù)工段的處理負(fù)荷。
(2)針對(duì)該類廢水的特點(diǎn),將隔油沉淀池與組合氣浮設(shè)備結(jié)合運(yùn)用,可以確保廢水中懸浮物及油脂得到zui大去除,從而減小對(duì)后續(xù)生化系統(tǒng)污染物去除率的影響。
(3)厭氧段采用ABR技術(shù)。ABR在處理米糠油類高濃度廢水時(shí)具有去除效果好、啟動(dòng)時(shí)間短、抗沖擊性能好、可為其后的好氧系統(tǒng)的反應(yīng)創(chuàng)造條件等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),ABR對(duì)COD的去除率能穩(wěn)定達(dá)到60%~83%,本工藝中ABR出水口的COD可維持在800~900 mg/L。
(4)好氧段采用兩級(jí)曝氣,運(yùn)行管理簡(jiǎn)單方便,可進(jìn)一步去除廢水中的氨氮,同時(shí)去除水體中的有機(jī)物,保證出水各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
1.5 主要構(gòu)筑物及設(shè)備
主要構(gòu)筑物、設(shè)備選型見表 2。
2 運(yùn)行效果
該工程于2012年5月建成,經(jīng)過1 a多的運(yùn)行,處理效果一直很穩(wěn)定,出水水質(zhì)良好。2013年5月當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門對(duì)該廠出水水質(zhì)進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果見表 3。
由表 3可以看出,采用酸析、隔油、氣浮、ABR和兩級(jí)曝氣相結(jié)合的工藝處理米糠油廢水,處理效果良好,對(duì)各種污染因子有較高去除率,出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
3.1 工程投資
該工程占地420 m2,總投資158萬元,其中土建部分投資68萬元,設(shè)備購(gòu)置投資51萬元,安裝調(diào)試費(fèi)用5萬元,其他工程建設(shè)費(fèi)用34萬元。
3.2 運(yùn)行費(fèi)用
該水廠平均處理成本為1.34元/m3,其中電費(fèi)為0.64元/m3,藥劑費(fèi)為0.6元/m3,人工費(fèi)為0.1元/m3。