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氨逃逸煙氣在線監(jiān)測分析儀
根據(jù)檢測結果,煙筒腐蝕量已經(jīng)大于它的腐蝕余量,隱患較大,必須進行處理。我公司技術人員通過研討確定了3種解決方案,種:對窯尾煙筒按原設計進行整體更換;第二種:對窯尾煙筒腐蝕嚴重的13 m進行局部更換;第三種:對腐蝕嚴重的13 m從外部進行加固,再對煙筒內部整體進行防腐處理。種方案的優(yōu)點是問題解決*,確保9年內不再維修,缺點是投資大,施工周期長,風險大;第二種方案的優(yōu)點是投資小,缺點是問題解決不*,施工難度大,風險大;第三種方案的優(yōu)點是投資小,問題解決較為*,且相對工期,施工難度。經(jīng)過數(shù)次討論權衡,選擇了第三種方案。
3 外部加固、內部防腐方案的實施
方案確定后,將煙筒腐蝕情況反饋設計院核算確定加固方案,對腐蝕嚴重的20 m(腐蝕嚴重的13 m煙筒下部2 m*部5 m共20 m)煙筒加網(wǎng)格筋板,網(wǎng)格規(guī)格為600 mm×600 mm,材料用60 mm×6 mm的扁鋼;內部防腐材料通過與專業(yè)防腐機構溝通,結合現(xiàn)場實際,確定在重的13 m區(qū)域現(xiàn)場制作粘貼厚度為1 mm的玻璃鋼,然后再整體涂抹耐高溫玻璃鱗片漆(含高溫底漆、高溫鱗片膠泥、乙烯基特種涂料及高溫面漆),厚度2 mm,它的主要優(yōu)點為耐高溫、防腐效果好。
因我公司為電石渣生產水泥企業(yè),檢修時間安排需嚴格按照化工檢修時間確定,不允許出現(xiàn)偏差。本次煙筒檢修共12天時間(從回轉窯止料開始到檢修后回轉窯投料),我們的方案是選擇兩個隊伍,分別負責加固和防腐,各自材料和現(xiàn)場安全措施提前準備好,就按冷窯、外部加固、煙筒內部組裝吊籃用提升機、噴砂除銹、噴涂4遍漆(第1遍涂刷、第2遍刮膩子、第3遍噴涂、第4遍涂刷)、拆卸內部工器具恢復煙筒有序開展,提前12 h完成任務。方案實施前后情況見圖1。
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