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城市綜合污水處理技術(shù)

時間:2021/7/10閱讀:511
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隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展以及城市化進程的加快,城市綜合污水由高濃度氮、磷營養(yǎng)物質(zhì)的生活污水和工業(yè)廢水組成,水質(zhì)已不再是傳統(tǒng)意義上的“市政污水”,污染物組分復雜,難以降解。另一方面,隨著水污染問題日益被重視,尤其是2006 年國家推行節(jié)能減排以來,對城鎮(zhèn)污水處理廠出水水質(zhì)提出了更高的要求,逐步開始執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準。目前我國大部分污水處理廠采用氧化溝、A2/O、SBR等傳統(tǒng)工藝的活性污泥處理方法,出水僅能達到GB18918-2002 二級標準。因此,污水處理廠在污水處理工藝上都進行了新的探索,以使出水滿足更嚴格的排放標準。

膜生物反應器(MBR)是將傳統(tǒng)的活性污泥法與膜過濾工藝相結(jié)合的一種污水處理工藝,具有占地面積小、出泥少、出水水質(zhì)穩(wěn)定等特點。隨著MBR 及其組合工藝研究的不斷深入,使得其在中大型污水處理廠中實際運用變?yōu)榭赡?。本實驗主要研究了用水解酸?mdash;膜生物反應器(MBR)相結(jié)合的工藝處理含有大量印染廢水的城市綜合污水,使水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A 標準的要求。

1 實驗部分

1. 1 工藝流程

本實驗的工藝流程為原水經(jīng)過格柵、初沉池后進入水解酸化池,進行反硝化。污泥混合液由泵提升到MBR 中進行好氧反應,并通過膜片過濾后出水,從而使最終出水達到排放的要求。

1.2 實驗設(shè)備

本實驗中,MBR 系統(tǒng)內(nèi)置膜元件是TO-RAY公司生產(chǎn)的TMR140 系列的平板膜。該膜片主要用于膜生物反應器,膜片具體參數(shù)為:平板式膜,膜孔徑0.2μm,過濾方式為錯流抽吸過濾,膜材料為PVDF+PET 無紡布,框架材料為ABS 樹脂。MBR 系統(tǒng)為外形1m×1m×2.5m的箱體,有效水深2m,運行由PLC 自動控制。系統(tǒng)每片模的設(shè)計出水水量為600 L/h。采用真空泵出水,流量2m3/h,揚程14m,轉(zhuǎn)速2 800 r/min,功率370 W。出水真空泵為間歇運行,運行8.5min 停1.5min。系統(tǒng)曝氣量設(shè)定為10~15m3/h,風機采用三葉羅茨鼓風機,轉(zhuǎn)速1000 r/min,流量20m3/h,功率750 W。

1.3 原水水質(zhì)

本實驗為中試實驗。實驗用原水為嘉興某污水處理廠初沉池出水,水質(zhì)指標為COD 200~450mg/L,BOD 50~120mg/L,SS 110~350mg/L,NH4+-N 15~45mg/L,TN 25~65mg/L,TP 3.6~18.5mg/L。

1.4 實驗方法

本實驗開始時,向水解酸化池和MBR 系統(tǒng)中接種污泥,接種污泥的混合液發(fā)揮性懸浮固體(MLVSS)質(zhì)量分數(shù)達到40%左右,考慮到接種污泥活性較低,接種量約為懸浮固體(MLSS)200mg/L。而后MBR 系統(tǒng)進行悶曝,期間每天向裝置內(nèi)添加葡萄糖、碳酸銨等營養(yǎng)物質(zhì),5d 后啟動試驗裝置。經(jīng)過60 d 的連續(xù)運行,MBR 系統(tǒng)污齡為90 d,回流比為200%,每天處理水量為12m3。

1.5 測定項目與方法

各工藝環(huán)節(jié)測定項目包括pH、SS、COD、TN、NH4+-N、TP、色度等,均采用國家規(guī)定的標準方法以及要求的《水和廢水監(jiān)測分析方法》提供的方法進行測定。其中COD 測定用重鉻酸鉀法,色度測定用稀釋倍數(shù)法,TN 測定用堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法,TP 測定用鉬酸銨分光光度法,NO3--N 測定用紫外分光光度法,NH4+-N測定用納氏試劑分光光度法;NO2--N 測定用分光光度法;混合液懸浮固體(MLSS)、MLVSS、SS 測定用重量法,pH 值用pH 試紙測量,DO、pH 和溫度測定用儀器法(WTW Oxi Level2 便攜式溶解氧儀)。

2 實驗結(jié)果與討論

原水經(jīng)水解酸化—MBR 系統(tǒng)處理后,COD、SS、NH4+-N、TN 和色度出水水質(zhì)均能達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A 標準,各污染物去除率也高于傳統(tǒng)的活性污泥法。

2.1 污泥性狀變化

為了考察水解酸化—MBR 反應器中微生物膜隨啟動時間的動態(tài)變化,本研究定期對污泥取樣,用掃描電鏡考察污泥中的微生物相的情況。

與常規(guī)活性污泥相比,正常運行MBR 中的污泥形態(tài)比較松散,無較明顯的絮狀形態(tài),產(chǎn)生這種現(xiàn)象的主要原因有兩種:一是MBR 中曝氣量過大,將污泥絮狀結(jié)構(gòu)催散;二是MBR 中MLSS 較高。污泥處于內(nèi)源呼吸階段,很難形成絮狀結(jié)構(gòu)。

2.2 對SS 的處理效果

MBR 膜本身空隙較小(<0.2 μm),因此對懸浮物的去除也主要依靠過濾作用。系統(tǒng)啟動之初MBR 對SS 的去除率僅為83.1%,這是由于啟動階段因膜面沉積層尚未形成,系統(tǒng)對懸浮物的去除主要依靠膜孔的截留作用,即膜的篩濾作用,MBR 系統(tǒng)膜組件與管路連接部位存在微小間隙,導致SS通過。經(jīng)過一段時間的運行,MBR 系統(tǒng)穩(wěn)定后,隨著截留物質(zhì)的增多,膜上逐漸形成凝膠層,此時對SS 去除貢獻來源于這層凝膠層。出水SS 保持在0.5~3.0mg/L。這說明,正常運行后MBR 膜對SS 的截留機理發(fā)生變化,在泥水分離過程中膜實際起了一個骨架作用,膜表面凝膠層對小分子物質(zhì)的截留往往具有不可替代的作用。膜面形成的沉積層協(xié)同膜的截留作用,提高了對懸浮物的去除率。

2.3 對COD 的去除效果

MBR 對有機物的去除主要來自兩方面的作用:一是生物反應器對有機物的降解;二是膜的截留,大分子物質(zhì)及懸浮物被截留于反應器后可比傳統(tǒng)活性污泥法獲得更多的與微生物的接觸時間和機會,同時膜的截留也有助于某些專性微生物的培養(yǎng),進而提高對有機物的去除率。

此外,在系統(tǒng)啟動后的qian10 d 生物反應器對COD 的去除率相對較低,COD 去除率均在70%以下。經(jīng)過顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn),微生物種類和數(shù)量較少,且微生物在污水中的運動性較差。在此階段,對COD 的去除主要是依靠膜的截留作用,有機大分子物質(zhì)和懸浮物被截留下來,而有機小分子物質(zhì)和可溶性的有機物沒有被去除。隨著時間的增加,反應器內(nèi)微生物濃度和活性都逐漸升高,生物降解發(fā)揮作用,從而使COD 去除率得到提高。系統(tǒng)穩(wěn)定后,COD 去除率>89.90%,雖然進水COD 在200~450mg/L 之間波動,但出水COD 穩(wěn)定在40~50mg/L 之間。運行后期,由于水解酸化工藝段微生物體系的成熟,提高了進入MBR 系統(tǒng)污水B/C 值,更加有利于MBR 反應器微生物生物降解作用,出水COD 進一步降低到20~35mg/L。

2.4 對NH4+-N的去除效果

膜分離使微生物*被截流在生物反應器內(nèi),使得系統(tǒng)內(nèi)能夠維持較高的微生物濃度,并且膜的截留作用防止了硝化菌的流失,給生物反應器內(nèi)的增殖緩慢的硝化菌的保持高濃度創(chuàng)造了有利的條件,從而大大提高了硝化效率。當系統(tǒng)穩(wěn)定后,出水NH4+-N接近于零。MBR 內(nèi)去除NH4+-N 主要靠硝化菌的硝化作用,考慮到MBR 膜片的反沖洗要求,MBR 生物反應器內(nèi)溶解氧(DO)高于普通活性污泥法反應器,本實驗過程中MBR 內(nèi)DO 值一直保持在5mg/L 左右,在MBR 內(nèi)形成良好的好氧環(huán)境,利于硝化菌通過硝化作用去除NH4+-N。另外,MBR正常運行時MLSS 高達24.0 g/L 左右,MBR 內(nèi)微生物,尤其是硝化菌群量大也利于NH4+-N去除。該工藝運行期間NH4+-N去除效果較好的另一個原因是該工藝污泥齡較長,為90 d,時間較長的亞硝化菌和硝化菌得以富集,使得系統(tǒng)具有較強的硝化能力。

2.5 對TN 的去除效果

污水處理廠出水TN 主要包括NH4+-N、NO3--N和NO2--N。實驗期間出水NH4+-N一直較低,NO2--N 也較低(為0.02~0.08mg/L),出水TN 以NO3--N為主,影響出水NO3--N濃度的主要因素為進水C/N 和水解酸化池HRT。系統(tǒng)啟動初期,由于水解酸化系統(tǒng)反硝化菌群尚不成熟,TN 的去除率較低;水解酸化系統(tǒng)內(nèi)MLSS 提高后,TN 的平均去除率有所提高,通過增加水解酸化池有效容積延長HRT后,此時TN的去除率進一步提升。實驗系統(tǒng)中,TN的去除依賴于水解酸化工藝。

2.6 對TP 的去除效果

整個運行階段中,TP 的去除率雖隨著MLSS增加略有增加,但出水TP一直在1.8mg/L 以上。MBR為獲得理想的硝化效果須有較長的污泥齡。而除磷過程必須短泥齡運行,因此脫氮和除磷在泥齡選擇上存在矛盾;在釋磷和反硝化過程中存在對碳源的競爭,因此同樣難以同時達到zuijia的脫氮除磷效果。MBR 工藝低的有機物負荷,高的回流污泥比和污泥齡,適于硝化反應,但高的回流比使水解酸化池中一直大量存在NO2--N 和NO3--N,反硝化菌與聚磷菌同時存在,兩者形成競爭關(guān)系,導致聚磷菌無法厭氧釋磷,從而在NBR 中無法實現(xiàn)耗氧吸磷??梢姡肕BR 實現(xiàn)TP 較好的去除,需要解決NO2--N和NO3--N濃度過高的問題以及釋磷效果及污泥齡過長的問題。具體可以通過平衡硝化與反硝化時間,直至NO2--N和NO3--N濃度降低,并投加適量的碳源,同時調(diào)節(jié)MBR 的污泥齡到合適的值,或者采用協(xié)同化學除磷的方式(即投加FeCl3、AlCl3及聚合氯化鋁等化學除磷絮凝劑,在排泥的同時實現(xiàn)除磷)等。

2.7 對色度的去除效果

MBR 系統(tǒng)啟動之初,色度去除率就達75%,系統(tǒng)穩(wěn)定后,色度去除率達到87.5%以上。經(jīng)分析,這是膜的截留作用和生物降解作用的結(jié)果,帶有顏色的大分子物質(zhì)和懸浮物被截留下來,微生物將部分有機物降解使其脫色,從而降低了出水色度。

3 結(jié)論

利用水解酸化—MBR 工藝處理城市綜合污水,除TP 外,出水COD、NH4+-N、TN 指標符合GB18918-2002 一級A 標準。應對MBR 出水再采用一定的強化除磷措施(如投加化學除磷藥劑等)。

水解酸化—MBR 工藝是處理城市綜合污水的一種可行方案,在實際運用中還需注意膜污染的問題,以延長裝置使用壽命。

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