處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
品牌 |
天環(huán)凈化 |
顏色 |
綠色 |
售賣地 |
全國(guó) |
作用 |
污水凈化 |
興化電鍍廢水處理一體化設(shè)備污水凈化裝置蒸發(fā)干燥原水槽內(nèi)廢液通過(guò)泵打入到蒸發(fā)干燥單元內(nèi)的計(jì)量罐,計(jì)量罐計(jì)量廢水容積,通過(guò)浮動(dòng)感應(yīng)開關(guān)管理液位,供應(yīng)廢水到蒸餾罐,同時(shí),一定壓力的蒸汽通入蒸餾罐,在負(fù)壓的狀態(tài)下利用蒸汽的熱值將水蒸發(fā)至氣態(tài),氣態(tài)的水流入冷凝器里(管式換熱器),32℃的冷卻水將氣態(tài)的水冷凝成液態(tài),積存在冷凝器下端的蒸餾水混合著冷凝器里氣態(tài)的水
興化電鍍廢水處理一體化設(shè)備污水凈化裝置
原液通過(guò)供給泵和自動(dòng)閥間歇性進(jìn)液到蒸發(fā)罐內(nèi),同時(shí),一定壓力(0.3MPa)的蒸汽噴入蒸發(fā)罐內(nèi),原液在蒸發(fā)罐內(nèi)的真空狀態(tài)下(21kPa)循環(huán),并在水平加熱管表面被蒸發(fā)(60℃),蒸發(fā)后的水排入到冷凝器里,在冷凝器里和冷卻水熱交換,降溫并冷凝成液態(tài)水積存到冷凝器底部,通過(guò)濃縮水泵把冷凝水打入到蒸發(fā)處理水槽后進(jìn)入MBR水槽進(jìn)行后續(xù)處理。
蒸發(fā)罐內(nèi)的一定倍率的濃縮液積存在蒸發(fā)罐的下端,通過(guò)循環(huán)泵使一定濃縮倍率的濃縮液從蒸發(fā)罐頂部噴淋而下,繼續(xù)在加熱管表面蒸發(fā),如此重復(fù),直至濃縮到預(yù)定倍率后(10倍),自動(dòng)閥自動(dòng)打開,濃縮廢液排出到蒸發(fā)干燥原水槽,排液完成后自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)批次。
蒸發(fā)罐內(nèi)熱交換后的蒸汽在加熱管內(nèi)形成凝縮水排入到冷凝器底部,和冷凝水一起,經(jīng)由凝縮水泵打出。蒸發(fā)罐內(nèi)殘余的部分蒸汽可以重新被噴射器吸收、作為熱源再利用,從而盡可能地降低蒸汽用量。由單元內(nèi)的真空泵保持蒸發(fā)罐、冷凝器內(nèi)的負(fù)壓狀態(tài),達(dá)到負(fù)壓蒸發(fā)的效果,同時(shí),真空泵的出口有一個(gè)氣液分離罐,罐內(nèi)液體排入處理水槽或者蒸發(fā)處理水槽,而氣體則通過(guò)鍍鋅配管接入MBR水槽液面以下,通過(guò)生物降解處理氣體中的有機(jī)成分。
蒸發(fā)濃縮單元運(yùn)行中途如果出現(xiàn)不滿足運(yùn)行條件的時(shí)候,發(fā)出警報(bào)并自動(dòng)待機(jī)。
1.2.3 蒸發(fā)干燥單元
蒸發(fā)干燥單元運(yùn)行詳細(xì)說(shuō)明如下:
蒸發(fā)干燥原水槽內(nèi)廢液通過(guò)泵打入到蒸發(fā)干燥單元內(nèi)的計(jì)量罐,計(jì)量罐計(jì)量廢水容積,通過(guò)浮動(dòng)感應(yīng)開關(guān)管理液位,供應(yīng)廢水到蒸餾罐,同時(shí),一定壓力的蒸汽通入蒸餾罐,在負(fù)壓的狀態(tài)下利用蒸汽的熱值將水蒸發(fā)至氣態(tài),氣態(tài)的水流入冷凝器里(管式換熱器),32℃的冷卻水將氣態(tài)的水冷凝成液態(tài),積存在冷凝器下端的蒸餾水混合著冷凝器里氣態(tài)的水、和緩沖液罐里的水一起經(jīng)由真空泵(通過(guò)此真空泵保持蒸餾罐里負(fù)壓約-80kPa~-90kPa)打入到片式熱交換器,經(jīng)由冷卻水換熱,出水60℃左右,流入到緩沖液罐,緩沖罐里的水除了供應(yīng)真空泵使用,多余的經(jīng)由回收水泵打出去,即蒸發(fā)干燥單元產(chǎn)水。緩沖液罐的上部通過(guò)鍍鋅配管接入到MBR水槽液面以下,通過(guò)生物降解處理氣體中的有機(jī)成分。
蒸餾罐內(nèi)設(shè)有攪拌機(jī),攪拌機(jī)的邊緣與罐體緊密接觸,可清除罐體內(nèi)壁的污物,干燥處理結(jié)束后,干燥處理后的殘?jiān)s60℃)由蒸餾罐排出,為了避免有機(jī)氣體逸出,殘?jiān)懦隹诤蜌堅(jiān)鼉?chǔ)存罐之間通過(guò)密封墊密封,盡可能地降低逸出可能。
2、運(yùn)行分析
興化電鍍廢水處理一體化設(shè)備污水凈化裝置
2.1 蒸發(fā)濃縮設(shè)備試運(yùn)行問(wèn)題點(diǎn)
在蒸發(fā)濃縮設(shè)備試運(yùn)行中出現(xiàn)如下問(wèn)題:
(1)蒸發(fā)濃縮設(shè)備異常停機(jī)
現(xiàn)象:蒸發(fā)濃縮設(shè)備在試運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)經(jīng)常性的停機(jī)。
原因:凝縮水接受水槽(蒸發(fā)處理水槽)經(jīng)常L4,導(dǎo)致系統(tǒng)停機(jī)。
對(duì)策:調(diào)整蒸發(fā)處理水泵出口流量,使系統(tǒng)水量平衡,保證蒸發(fā)濃縮設(shè)備連續(xù)運(yùn)行。
(2)發(fā)泡
現(xiàn)象:蒸發(fā)濃縮設(shè)備在試運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)發(fā)泡報(bào)警導(dǎo)致系統(tǒng)停機(jī)。
原因:水質(zhì)易起泡。
對(duì)策:調(diào)整“消泡劑閥"的相關(guān)參數(shù)來(lái)抑制起泡。
(3)真空泵異響,真空運(yùn)行不穩(wěn)定
現(xiàn)象:真空泵間隙異響,真空壓力變化較大,在10-45kPa之間變化。
原因:真空壓力PIC531運(yùn)行不穩(wěn)定,導(dǎo)致真空泵異響。
對(duì)策:延長(zhǎng)“真空調(diào)節(jié)閥開度改變監(jiān)視時(shí)間",可以使真空壓力PIC531維持在21kPa左右。試運(yùn)行時(shí)該數(shù)據(jù)調(diào)整記錄為:3s→5s→10s→20s。
(4)蒸發(fā)量偏大
現(xiàn)象:由于后端處理能力不足,導(dǎo)致前段處理能力富余。
原因:水量不平衡,前段能力偏大。
對(duì)策:調(diào)整閥門,降低蒸汽的瞬時(shí)進(jìn)入量,使入口壓力維持在0.1MPa時(shí),可維持蒸發(fā)量在350L/h。實(shí)際運(yùn)行半個(gè)月后蒸發(fā)量仍維持在350L/h。
(5)化學(xué)清洗時(shí)易起泡
現(xiàn)象:采用3%的硝酸進(jìn)行酸洗時(shí),起泡現(xiàn)象嚴(yán)重。
原因:不明,可能是管壁殘留的堿性脫脂液等易起泡物質(zhì)。
對(duì)策:清洗過(guò)程中,加大消泡劑的投入時(shí)間;后期再次清洗時(shí)建議采用氨基磺酸。