二氧化氯發(fā)生器二次補氯設備型號齊全
由于城市管網(wǎng)壓力所限,對高層建筑無法直接供水,通常需進行再次加壓,即所謂的“二次供水”。二次供水系統(tǒng)一般由地下蓄水池、加壓泵、高位水箱組成。由于蓄水池、高位水箱中的水會受到不同程度的二次污染,原自來水中余氯已耗盡,容易滋生菌類,使飲用水無法達到國家標準,需進行二次消毒處理。由于對城市及高層建筑的安全考慮二次消毒不可能再選擇lv氣,二氧化氯發(fā)生器則成為合適的產(chǎn)品之一。
二氧化氯發(fā)生器的作業(yè)過程中起到了很重要的效果,在運用過程中,咱們大概注意以下三點:
1、沉淀物,運用反應器的過程中,大概及時整理掉反應器上面的沉淀物。
2、質(zhì)料質(zhì)量,運用反應器的過程中,及時查看反應器運用質(zhì)料的質(zhì)量狀況。
3、液位,及時查看反應器的液位顯現(xiàn)狀況,確保它的方位沒有超越正常約束。北極星環(huán)保網(wǎng)訊:大慶油田開發(fā)后期進入三次采油階段,隨著聚合物驅(qū)規(guī)模的不斷擴大,對聚驅(qū)采出水的處理形成了自然沉降→混凝沉降/傳統(tǒng)氣浮→壓力過濾(重力沉降+過濾)的工藝,并趨于成熟。與油田常規(guī)的水驅(qū)采出水相比,聚驅(qū)采出污水具有黏度高、油水乳化嚴重、油滴和固體顆粒上浮或下沉阻力大等特性。
這種水質(zhì)特性的變化造成采出水乳化嚴重,并形成穩(wěn)定的膠體,沉降分離難度加大,采用重力沉降+過濾的處理工藝,存在受來水水質(zhì)變化造成處理效果和效率不高,終出水達標率不高的問題。因此,如何提高聚驅(qū)采出水油水分離的效果及濾前處理水質(zhì),保證濾后水質(zhì)穩(wěn)定達標是本試驗的主要目的。試驗采用了分離效率高、運行穩(wěn)定的微氣泡旋流浮選技術替代傳統(tǒng)的沉降、氣浮技術作為濾前含聚污水的預處理設備,并開展了現(xiàn)場試驗。
1、技術原理
微氣泡旋流氣浮裝置(MRF)是集微旋流和氣浮選技術于一體的高效水處理裝置。該裝置運行時首先是被處理的含聚采出水依靠重力或增壓泵提升,經(jīng)過管道靜態(tài)混合器(主要是考慮加藥時藥劑與污水的混合作用),然后再經(jīng)微氣泡旋流浮選器的進水管線沿切線方向進入微氣泡旋流浮選器內(nèi),同時與微氣泡發(fā)生裝置產(chǎn)生的微氣泡水混合,在旋流離心力+氣浮浮力的復合作用下進行油珠和雜質(zhì)的聚集、黏附,從而快速高效地實現(xiàn)離心浮選分離除油及去除懸浮固體雜質(zhì)。
其中的微氣泡水是在微氣泡發(fā)生單元產(chǎn)生,該單元包括氣體注入器和空壓機等設備。首先是從微氣泡旋流浮選器的出水管線上,按一定量的回流比取一部分水(回流水),經(jīng)循環(huán)泵增壓后,進入到氣體注入器中,同時空壓機產(chǎn)生的帶壓氣體經(jīng)濾清器過濾后也進入到氣體注入器中,并在氣體注入器中實現(xiàn)氣水混合,之后再進入到微氣泡發(fā)生器中,在高速旋流狀態(tài)下實現(xiàn)對氣泡的切割細化及篩分,終生成帶有大量微細氣泡的溶氣水(微氣泡水)。微氣泡旋流氣浮裝置的工藝流程見圖1。
含油污水
圖1微氣泡旋流氣浮裝置工藝流程
2、現(xiàn)場試驗
為了考察微氣泡旋流浮選裝置處理含聚采出水的處理效果和效率及其作為油田聚驅(qū)采出水濾前處理技術的可行性,試驗進行了處理量、回流比、溶氣水氣液比、加藥量的優(yōu)化試驗。
中試試驗地點選擇在某采油廠杏13-1含聚污水站,該污水站處理的含聚污水來自杏13-1聯(lián)合站采出液經(jīng)油水分離后產(chǎn)生的含油污水,以此作為中試試驗裝置處理的進水,其油質(zhì)量濃度≤500mg/L、聚丙烯酰胺260~280mg/L、黏度≥0.8mPa˙s。
1處理量的優(yōu)化試驗
試驗在不加藥并固定溶氣水氣液比的條件下選擇了3種處理量進行試驗,結(jié)果見表1。現(xiàn)場測試聚合物質(zhì)量濃度為260~280mg/L,以下同。
表1不同處理量工況條件下的含油和懸浮固體量對比
含油污水
由表1可見,中試裝置在處理量分別為5.6、7.8、9.8m3/h條件下,處理后的出水油質(zhì)量濃度平均為38.72、53.97、94.54mg/L,懸浮固體質(zhì)量濃度平均為18.89、22.00、29.11mg/L。由此可見,在回流比變化不大的條件下,處理量低,相對污水在容器中的停留時間長,溶氣水壓力高(釋放微氣泡粒徑更細小),對油和懸浮固體的去除率高;同樣條件下,裝置對油的去除效果優(yōu)于對懸浮固體的去除。
二氧化氯發(fā)生器二次補氯設備型號齊全