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北京中科晶碩玻璃鋼技術(shù)有限公司
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更新時間:2022-06-03 11:50:41瀏覽次數(shù):752次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線UASB厭氧反應(yīng)器UASB-厭氧反應(yīng)器處理是廢水生物處理技術(shù)的一種方法,要提高厭氧處理速率和效率,除了要提供給微生物一個良好的生長環(huán)境外,保持反應(yīng)器內(nèi)高的污泥濃度和良好的傳質(zhì)效果也是2個關(guān)鍵性舉措
UASB厭氧反應(yīng)器
UASB-厭氧反應(yīng)器處理是廢水生物處理技術(shù)的一種方法,要提高厭氧處理速率和效率,除了要提供給微生物一個良好的生長環(huán)境外,保持反應(yīng)器內(nèi)高的污泥濃度和良好的傳質(zhì)效果也是2個關(guān)鍵性舉措。
以厭氧接觸工藝為代表的第1代反應(yīng)器,污泥停留時間(SRT)和水力停留時間(HRT)大體相同,反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度較低,處理效果差。為了達到較好的處理效果,廢水在反應(yīng)器內(nèi)通常要停留幾天到幾十天之久。
以UASB工藝為代表的第2代反應(yīng)器,依靠顆粒污泥的形成和三相分離器的作用,使污泥在反應(yīng)器中滯留,實現(xiàn)了SRT>HRT,從而提高了反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度,但是反應(yīng)器的傳質(zhì)過程并不理想。要改善傳質(zhì)效果,的方法就是提高表面水力負荷和表面產(chǎn)氣負荷。然而高負荷產(chǎn)生的劇烈攪動又會使反應(yīng)器內(nèi)污泥處于*膨脹狀態(tài),使原本SRT>HRT向SRT=HRT方向轉(zhuǎn)變,污泥過量流失,處理效果變差。
二、uasb-厭氧反應(yīng)器的工作原理
uasb反應(yīng)器基本構(gòu)造如圖1所示,它相似由2層UASB反應(yīng)器串聯(lián)而成。按功能劃分,反應(yīng)器由下而上共分為5個區(qū):混合區(qū)、第1厭氧區(qū)、第2厭氧區(qū)、沉淀區(qū)和氣液分離區(qū)。
混合區(qū):反應(yīng)器底部進水、顆粒污泥和氣液分離區(qū)回流的泥水混合物有效地在此區(qū)混合。
第1厭氧區(qū):混合區(qū)形成的泥水混合物進入該區(qū),在高濃度污泥作用下,大部分有機物轉(zhuǎn)化為沼氣?;旌弦荷仙骱驼託獾膭×覕_動使該反應(yīng)區(qū)內(nèi)污泥呈膨脹和流化狀態(tài),加強了泥水表面接觸,污泥由此而保持著高的活性。隨著沼氣產(chǎn)量的增多,一部分泥水混合物被沼氣提升至頂部的氣液分離區(qū)。
氣液分離區(qū):被提升的混合物中的沼氣在此與泥水分離并導(dǎo)出處理系統(tǒng),泥水混合物則沿著回流管返回到最下端的混合區(qū),與反應(yīng)器底部的污泥和進水充分混合,實現(xiàn)了混合液的內(nèi)部循環(huán)。
第2厭氧區(qū):經(jīng)第1厭氧區(qū)處理后的廢水,除一部分被沼氣提升外,其余的都通過三相分離器進入第2厭氧區(qū)。該區(qū)污泥濃度較低,且廢水中大部分有機物已在第1厭氧區(qū)被降解,因此沼氣產(chǎn)生量較少。沼氣通過沼氣管導(dǎo)入氣液分離區(qū),對第2厭氧區(qū)的擾動很小,這為污泥的停留提供了有利條件。
沉淀區(qū):第2厭氧區(qū)的泥水混合物在沉淀區(qū)進行固液分離,上清液由出水管排走,沉淀的顆粒污泥返回第2厭氧區(qū)污泥床。
從uasb反應(yīng)器工作原理中可見,反應(yīng)器通過2層三相分離器來實現(xiàn)SRT>HRT,獲得高污泥濃度;通過大量沼氣和內(nèi)循環(huán)的劇烈擾動,使泥水充分接觸,獲得良好的傳質(zhì)效果。
三、優(yōu)點
uasb的構(gòu)造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理影響因素方面比其它反應(yīng)器更具有優(yōu)勢。
(1)容積負荷高:IC反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度高,微生物量大,且存在內(nèi)循環(huán),傳質(zhì)效果好,進水有機負荷可超過普通反應(yīng)器的3倍以上。
(2)節(jié)省投資和占地面積:IC反應(yīng)器容積負荷率高出普通UASB反應(yīng)器3倍左右,其體積相當于普通反應(yīng)器的1/4~1/3左右,大大降低了反應(yīng)器的基建投資[5]。而且IC反應(yīng)器高徑比很大(一般為4~8),所以占地面積特別省,非常適合用地緊張的工礦企業(yè)。
(3)抗沖擊負荷能力強:處理低濃度廢水(COD=2000~3000mg/L)時,反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)流量可達進水量的2~3倍;處理高濃度廢水(COD=10000~15000mg/L)時,內(nèi)循環(huán)流量可達進水量的10~20倍[5]。大量的循環(huán)水和進水充分混合,使原水中的有害物質(zhì)得到充分稀釋,大大降低了毒物對厭氧消化過程的影響。
(4)抗低溫能力強:溫度對厭氧消化的影響主要是對消化速率的影響。IC反應(yīng)器由于含有大量的微生物,溫度對厭氧消化的影響變得不再顯著和嚴重。通常IC反應(yīng)器厭氧消化可在常溫條件(20~25 ℃)下進行,這樣減少了消化保溫的困難,節(jié)省了能量。
(5)具有緩沖pH的能力:內(nèi)循環(huán)流量相當于第1厭氧區(qū)的出水回流,可利用COD轉(zhuǎn)化的堿度,對pH起緩沖作用,使反應(yīng)器內(nèi)pH保持狀態(tài),同時還可減少進水的投堿量。
(6)內(nèi)部自動循環(huán),不必外加動力:普通反應(yīng)器的回流是通過外部加壓實現(xiàn)的,而IC反應(yīng)器以自身產(chǎn)生的沼氣作為提升的動力來實現(xiàn)混合液內(nèi)循環(huán),不必設(shè)泵強制循環(huán),節(jié)省了動力消耗。
(7)出水穩(wěn)定性好:利用二級UASB串聯(lián)分級厭氧處理,可以補償厭氧過程中K s高產(chǎn)生的不利影響。Van Lier[6]在1994年證明,反應(yīng)器分級會降低出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應(yīng)進行穩(wěn)定。
(8)啟動周期短:IC反應(yīng)器內(nèi)污泥活性高,生物增殖快,為反應(yīng)器快速啟動提供有利條件。IC反應(yīng)器啟動周期一般為1~2個月,而普通UASB啟動周期長達4~6個月。
(9)沼氣利用價值高:反應(yīng)器產(chǎn)生的生物氣純度高,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它有機物為1%~5%,可作為燃料加以利用[8]。
四、工作流程
進水經(jīng)過布水器輸入反應(yīng)器,與下降管循環(huán)來的污泥和出水均勻混和后,進入個反應(yīng)分離區(qū) 內(nèi),流化床反應(yīng)室。在那里,大部分COD被降解為沼氣,在這個分離區(qū)產(chǎn)生的沼氣由低位三相分離器收集和分離,并產(chǎn)生氣體提升。氣體被提升的同時,帶動水和污泥作向上運動,經(jīng)過一級“上升”管達到位于反應(yīng)器頂部的氣體/液體分離器,在這里沼氣從水和污泥中分離,離開整個反應(yīng)器。水和污泥混和經(jīng)過同心的“下降”管直接滑落到反應(yīng)器底部形成內(nèi)部循環(huán)流。從級分離區(qū)的出水在第二階段低負荷后處理區(qū)內(nèi)被深度處理,在那里剩余的可生物降解的COD被去除,在上層分離區(qū)產(chǎn)生的沼氣被頂部的三相分離器收集,并沿二級“上升管”,輸送到頂部旋流式氣體/液體分離器,實現(xiàn)沼氣分離和收集。同時,厭氧出水(12)經(jīng)過出水堰離開反應(yīng)器自流進入后續(xù)處理中。
五、適用范圍
uasb處理技術(shù)從問世以來已成功應(yīng)用于土豆加工、菊苣加工、啤酒、檸檬酸和造紙等廢水處理中。1985年荷蘭應(yīng)用IC反應(yīng)器處理土豆加工廢水,容積負荷(以COD計)高達35~50kg/(m3·d),停留時間4~6 h[9];而處理同類廢水的UASB反應(yīng)器容積負荷僅有10~15 kg/(m3·d),停留時間長達十幾到幾十個小時[3]。
在啤酒廢水處理工藝中,IC技術(shù)應(yīng)用得較多,目前我國已有3家啤酒廠引進了此工藝。從運行結(jié)果看,IC工藝容積負荷(以COD計)可達15~30 kg/(m3·d),停留時間2~4.2 h,COD去除率ηCOD>75%[9];而UASB反應(yīng)器容積負荷僅有4~7 kg/(m3·d),停留時間近10 h。
對于處理高濃度和高鹽度的有機廢水,IC反應(yīng)器也有成功的經(jīng)驗。廢水COD約7900mg/L,SO42-為250mg/L,Cl-為4200mg/L。采用22m高、1100m3容積的IC反應(yīng)器,容積負荷(以COD計)達31 kg/(m3·d),ηCOD>80%,平均停留時間僅6.1 h。
六、控制參數(shù)
其主要的控制參數(shù)有以下內(nèi)容:
PH值:反應(yīng)器進水PH值要求控制在6.5~8.0之間,過低或過高的PH值都會對工藝造成巨大的影響,其影響主要體現(xiàn)在對厭氧菌(主要是產(chǎn)甲烷菌)的方面,包括:①影響菌體及酶系統(tǒng)的生理功能和活性②影響環(huán)境的氧化還原電位③影響基質(zhì)的活性。產(chǎn)甲烷菌的這些性質(zhì)功能遭到破壞后,處理COD的活性就會大大的降低。
溫度:反應(yīng)器進水溫度要求控制在35.5~37.5之間,因為產(chǎn)甲烷菌大多數(shù)都屬于中溫菌,在這個范圍內(nèi),其處理效率是很高的。溫度高于40℃時,處理效率會急劇下降;也不要低于35℃,溫度過低,處理效率也會下降很多。
預(yù)酸化度:廢水進入反應(yīng)器之前要保持足夠的預(yù)酸化度,一般在30%~50%之間,是在40%左右。預(yù)酸化度高的情況下,VFA高,進水PH值會降低,為調(diào)解PH值,會增高污水處理的運行費用,同時還會影響污泥的顆?;?/span>
有毒物質(zhì):對厭氧顆粒污泥有抑制性作用的有毒物質(zhì)主要是H2S和亞硫酸鹽。H2S的允許濃度為小于150㎎/L,否則可能會使大部分產(chǎn)甲烷菌降低50%的活性;亞硫酸鹽的允許濃度是小于150ppm,否則將會導(dǎo)致一半的產(chǎn)甲烷菌失去活性,所以一定要嚴格控制這兩樣有毒物質(zhì)的含量,對其進行定期的檢測。
容積負荷率:反應(yīng)器具有很高的容積負荷率,操作手冊上為16~24㎏COD /m3/d,而一些學者認為其容積負荷率還可以更高可達30~40㎏COD /m3/d,但是這個數(shù)值的短期內(nèi)變化幅度不要過大,就是說要讓厭氧菌有一定的適應(yīng)時間,逐步增加或降低負荷。如果條件可以,盡量使其負荷率在一個范圍之間,趨于穩(wěn)定的狀態(tài)。
上升流速:IC反應(yīng)器的上升流速一般在4~10m/h, 當污水的進水COD值濃度較低時,需要提高流量來增加COD的負荷率,較高的上升流速會有助于顆粒污泥與有機物之間的傳質(zhì)過程,避免了混合不均勻?qū)υO(shè)備的影響。
污泥菌種的成分:厭氧污泥中具有處理污染物能力的就是細菌等有機物質(zhì),菌群的組成及菌種的成分決定了其顆粒強度、產(chǎn)甲烷活性及對污水的適應(yīng)能力。一般來說,污泥中有機物的成分占70%左右,污泥外部菌種主要為絲菌,污泥內(nèi)部主要為桿菌、球菌等。
七、主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 容積負荷 | 沼氣產(chǎn)率 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
UASB-4/7 | 4000 | 7000 | 3~6 | 0.2~0.4m³/kg.CODcr | 造紙、檸檬酸、食品加工、釀酒、淀粉生產(chǎn)、酒精生產(chǎn)、垃圾滲濾液、豆制品加工、生物質(zhì)燃料、醫(yī)藥化工等行業(yè)
|
UASB-5/8 | 5000 | 8000 | 3~6 |
| |
UASB-7/9 | 7000 | 9000 | 3~6 |
| |
UASB-7/10 | 7000 | 10000 | 5~10 |
| |
UASB-8/10 | 8000 | 10000 | 5~10 |
| |
UASB-8/12 | 8000 | 12000 | 5~10 |
| |
UASB-9/12 | 9000 | 12000 | 5~10 |
| |
UASB-9/14 | 9000 | 14000 | 5~10 |
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